Senkung der Ausschussquote von über 20 % auf unter 5 %
Senkung der Ausschussquote von über 20 % auf unter 5 %
Ausgangssituation
Ein internationaler Halbleiterhersteller (Assembly-Bereich, Asien) verzeichnete eine Ausschussquote von über 20 % bei der Bestückung und Montage von Halbleitern auf Platinen. Trotz intensiver Ursachenanalysen konnte kein eindeutiger Fehler identifiziert werden. Die wirtschaftlichen Auswirkungen waren erheblich:- Hoher Materialverlust
- Nacharbeit und Qualitätskosten
- Instabile Produktionsprozesse
- Steigender Druck auf Produktion und Instandhaltung
Zielsetzung
Nachhaltige Reduktion der Ausschussquote durch systematische Stabilisierung der Produktions- und Instandhaltungsprozesse.Vorgehen
Im Rahmen einer ganzheitlichen Analyse wurde die gesamte Produktionslinie untersucht:- Maschinenparameter und Toleranzketten
- Instandhaltungsvorgaben
- Qualifikation der Techniker
- Eskalations- und Fehlersuchprozesse
- Tooling- und Informationsverfügbarkeit
- Einzelne Maschinen waren innerhalb ihrer Toleranz, erzeugten jedoch in Kombination kritische Abweichungen
- Instandhaltungsanweisungen waren unklar oder unvollständig
- Fehlersuche erfolgte nicht standardisiert
- Eskalationswege waren nicht definiert
- Techniker waren nicht systematisch maschinenspezifisch qualifiziert
- Werkzeuge, Daten und Manuals waren nicht strukturiert verfügbar
Umgesetzte Maßnahmen
Einführung eines strukturierten TPM-Ansatzes
(TPM = Total Productive Maintenance – ganzheitliches produktives Instandhaltungsmanagement)
- Aufbau autonomer Instandhaltung mit klarer Aufgabenverteilung
- Systematische Qualifizierung der Mitarbeitenden je Maschine
- Standardisierung des Toolings über alle Linien
- Einführung digitaler Jobcards mit Messwerterfassung
- Automatische Abweichungserkennung mit direkter Verlinkung zu Maßnahmen und Manuals
- Klare Eskalations- und Entscheidungsprozesse
- Einführung eines Reliability Managements zur Analyse wiederkehrender Fehler
- Anpassung von Wartungsintervallen und präventiven Inhalten
Die Instandhaltung wurde von reaktiver Fehlerbehebung zu einem strukturierten, datenbasierten System weiterentwickelt.
Ergebnis
- Reduktion der Ausschussquote von über 20 % auf unter 5 %
- Deutlich stabilere Produktionsprozesse
- Nachhaltige Verbesserung der Maschineneinstellung
- Weniger ungeplante Unterbrechungen
- Höhere Transparenz über Fehlerursachen
- Systematischer Kompetenzaufbau im Team